電(diàn)磁流量計流量輸出超差,零點(diǎn)漂移解(jiě)決方案
在氣化裝置中使用了多台電磁流量計,氣化裝(zhuāng)置(zhì)試車運行期間遇到的(de)故障如下:
1、流(liú)量信(xìn)號突然下降或無指示
工藝操作人員反映,從循環灰水冷卻(què)器出來的灰水流量(liàng)表流量值突然下降,依照多年儀表(biǎo)維護經驗,判斷出現此種情況的主要原因是電極間的(de)絕緣變壞或被短路,造成(chéng)信號送不(bú)出去。經過(guò)仔細認真的(de)檢查(chá),發(fā)現信號插座被腐蝕,於是用清水(shuǐ)清理並烘幹,回裝後正常。當然,除了以上原因,還(hái)有可能是測(cè)量(liàng)導管內(nèi)壁有汙垢(gòu)沉積,測量導管襯裏被破壞,具體原因(yīn)具(jù)體處理。
2、輸出信號晃(huǎng)動
儀表人員巡檢時發現,電磁流量計輸出信號晃動厲害,檢查確認被測(cè)流體無波動或(huò)者脈動,並且管(guǎn)道內為滿管液體的情況下,經仔細檢查,電磁流量計本(běn)身無故障,發現(xiàn)不遠處有一設備檢修人員正在焊接一接頭,判定為電焊機工作時產(chǎn)生電(diàn)磁幹擾所致(zhì),遠(yuǎn)離(lí)電磁幹擾後該流量計(jì)指示正(zhèng)常。
3、零點不(bú)穩定(dìng)
工藝(yì)停車時,濃灰漿流(liú)量表的零(líng)點不穩定,檢查發現(xiàn)該表所測量的管道內有汙(wū)垢沉(chén)積,附著(zhe)在測量管內壁,從而導(dǎo)致該流量計的零點變動,去除電極上和電極附近的贓物,汙垢後(hòu),發現零點還(hái)是有些變動,用bt200重新校零後,該表(biǎo)顯示正常。當然,出現零點(diǎn)不穩定的原因除了以(yǐ)上(shàng)所分析(xī)的還可能是以下四(sì)種原因:
管道未(wèi)充(chōng)滿液體或者液體中有氣泡(pào);
管道是否存在泄漏;
否有外界電磁幹擾的影響;
4、測量值與實際值不符(fú)
在(zài)保證所測管(guǎn)道內液體已充滿傳感器並靜止的情況下,用bt200重新調校該表的(de)零點後,測量值和實際值還有誤差,經過仔細檢查發(fā)現發現轉換器的量程設定錯(cuò)誤,重(chóng)新設定符合該表的正確量程後指示正常,產生不符的原(yuán)因還可能有下麵幾個(gè)方麵:傳感器安裝位置不妥,未滿管或者被測(cè)液體中含有氣泡,這類故障主要是管網工程設計不良,還有相關設備不完善導致;信號電(diàn)纜的絕緣能力下降(jiàng)。
首(shǒu)先現場和主控室聯校確認電纜線(xiàn)的連接是否正確,再檢查接(jiē)線端子處或者電纜的(de)接頭處(chù)是否受潮,導致電纜(lǎn)絕緣能力下降;傳感器上(shàng)遊流動狀況不符合要求(qiú)。傳感器(qì)上(shàng)遊流動狀況常受安(ān)裝空間限(xiàn)製(zhì),不符合規定要(yào)求,比如接近產生擾流的阻流件卻沒有足夠長(zhǎng)的直管(guǎn)段,這些都會引入影響測(cè)量準確度因素,測量管內壁存在淤積層(céng)或管壁被磨損,從而改變流通麵積,影響測量值;傳感器極間電阻變化或者電極絕緣下降(jiàng)。此故障往往(wǎng)是(shì)接線端雨水侵入從(cóng)而使之受潮所致。排除潮氣即(jí)可恢複絕緣。
1、流(liú)量信(xìn)號突然下降或無指示
工藝操作人員反映,從循環灰水冷卻(què)器出來的灰水流量(liàng)表流量值突然下降,依照多年儀表(biǎo)維護經驗,判斷出現此種情況的主要原因是電極間的(de)絕緣變壞或被短路,造成(chéng)信號送不(bú)出去。經過(guò)仔細認真的(de)檢查(chá),發(fā)現信號插座被腐蝕,於是用清水(shuǐ)清理並烘幹,回裝後正常。當然,除了以上原因,還(hái)有可能是測(cè)量(liàng)導管內(nèi)壁有汙垢(gòu)沉積,測量導管襯裏被破壞,具體原因(yīn)具(jù)體處理。
2、輸出信號晃(huǎng)動
儀表人員巡檢時發現,電磁流量計輸出信號晃動厲害,檢查確認被測(cè)流體無波動或(huò)者脈動,並且管(guǎn)道內為滿管液體的情況下,經仔細檢查,電磁流量計本(běn)身無故障,發現(xiàn)不遠處有一設備檢修人員正在焊接一接頭,判定為電焊機工作時產(chǎn)生電(diàn)磁幹擾所致(zhì),遠(yuǎn)離(lí)電磁幹擾後該流量計(jì)指示正(zhèng)常。
3、零點不(bú)穩定(dìng)
工藝(yì)停車時,濃灰漿流(liú)量表的零(líng)點不穩定,檢查發現(xiàn)該表所測量的管道內有汙(wū)垢沉(chén)積,附著(zhe)在測量管內壁,從而導(dǎo)致該流量計的零點變動,去除電極上和電極附近的贓物,汙垢後(hòu),發現零點還(hái)是有些變動,用bt200重新校零後,該表(biǎo)顯示正常。當然,出現零點(diǎn)不穩定的原因除了以(yǐ)上(shàng)所分析(xī)的還可能是以下四(sì)種原因:
管道未(wèi)充(chōng)滿液體或者液體中有氣泡(pào);
管道是否存在泄漏;
否有外界電磁幹擾的影響;
4、測量值與實際值不符(fú)
在(zài)保證所測管(guǎn)道內液體已充滿傳感器並靜止的情況下,用bt200重新調校該表的(de)零點後,測量值和實際值還有誤差,經過仔細檢查發(fā)現發現轉換器的量程設定錯(cuò)誤,重(chóng)新設定符合該表的正確量程後指示正常,產生不符的原(yuán)因還可能有下麵幾個(gè)方麵:傳感器安裝位置不妥,未滿管或者被測(cè)液體中含有氣泡,這類故障主要是管網工程設計不良,還有相關設備不完善導致;信號電(diàn)纜的絕緣能力下降(jiàng)。
首(shǒu)先現場和主控室聯校確認電纜線(xiàn)的連接是否正確,再檢查接(jiē)線端子處或者電纜的(de)接頭處(chù)是否受潮,導致電纜(lǎn)絕緣能力下降;傳感器上(shàng)遊流動狀況不符合要求(qiú)。傳感器(qì)上(shàng)遊流動狀況常受安(ān)裝空間限(xiàn)製(zhì),不符合規定要(yào)求,比如接近產生擾流的阻流件卻沒有足夠長(zhǎng)的直管(guǎn)段,這些都會引入影響測(cè)量準確度因素,測量管內壁存在淤積層(céng)或管壁被磨損,從而改變流通麵積,影響測量值;傳感器極間電阻變化或者電極絕緣下降(jiàng)。此故障往往(wǎng)是(shì)接線端雨水侵入從(cóng)而使之受潮所致。排除潮氣即(jí)可恢複絕緣。
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